名稱(chēng):無(wú)錫市利國機械制造有限公司 地址:無(wú)錫市新吳區鴻山鎮七房橋工業(yè)園 電話(huà):0510-88580435 88585371 傳真:0510-88586008 聯(lián)系人:陳先生 陸先生 E-mail:luziyu82@126.com 網(wǎng)址:www.fmrose.com 郵編:214115
隨著(zhù)產(chǎn)品結構的調整以及產(chǎn)品品種的擴大,需要改產(chǎn)高強度不銹鋼帶、雙金屬帶和合金鋼帶等,而該機組不具備生產(chǎn)高強度鋼帶的能力。若新建一臺拉伸彎曲矯直機組,勢必需要大量投資,而且建設周期長(cháng),此外,還會(huì )造成原有設備的閑置。 該機組設備陳舊、老化,尤其是電氣控制系統(模擬控制)已不能適應現代工業(yè)生產(chǎn)的需要,而且原始設計資料不全,技術(shù)改造難度較大。更重要的是,所生產(chǎn)的產(chǎn)品由普通不銹鋼帶改為高強度合金鋼帶及雙金屬帶,不僅帶材本身的矯直難度增大了(合金鋼強度高、硬化大、難以矯正;雙金屬帶上下兩面的變形特性不同),而且對產(chǎn)品矯直精度的要求也大大提高了。在這種狀況下,通過(guò)綜合分析高強度鋼帶的特性、原機組的工藝配置、設備組成以及各設備的能力,提出了以下的改造方案。 改造方案 (1)拉伸彎曲矯直和多輥矯直相結合 拉伸彎曲矯直是同時(shí)對帶材進(jìn)行拉伸和彎曲,在彎曲應力和拉伸應力的共同作用下,使帶材外層拉伸應力達到或超過(guò)屈服極限而產(chǎn)生延伸;經(jīng)過(guò)反復多次的拉伸、彎曲后,使帶材產(chǎn)生一定的塑性延伸,彈復后帶材縱向纖維達到相同長(cháng)度,從而使帶材得到矯直。與純拉伸矯直和輥式矯直相比,這種矯直方式能耗小、效率高、精度高、矯直范圍廣。 由于原拉伸彎曲矯直機的矯直能力有限,且原矯直機本體只有橫向彎曲調整功能,對于高強度合金鋼帶矯后產(chǎn)生的縱向卷曲無(wú)法消除?;谶@種情況,在原矯直機本體后增加了一臺七輥輥式矯直機,給帶材施加較小的反復多次的彎曲變形,進(jìn)一步消除帶材內應力和縱向彎曲,提高矯直精度。 (2)七輥矯直機的開(kāi)發(fā) 七輥矯直機屬于輥式矯直機。輥式矯直機的工作原理是板帶材在矯直輥壓力的作用下產(chǎn)生反復彈塑性彎曲變形,每經(jīng)過(guò)一次反彎曲后,板帶材彈性回復,就會(huì )消除一部分彎曲應力,經(jīng)過(guò)反復漸減的彎曲變形,殘余彎曲應力逐漸減小,帶材趨于平直。 本機組中七輥矯直機布置在張力輥之間,所以其矯直機理與普通輥式矯直機略有不同,帶材是在拉伸應力和彎曲應力的聯(lián)合作用之下產(chǎn)生塑性變形。由于高強度鋼帶的難變形特性,需要多次施加小的彎曲變形才能矯平。 七輥矯直機由上下機架、上下輥系、下輥系壓上裝置、上輥系傾斜機構和上輥系快速打開(kāi)機構等組成。該矯直機輥系為四重式結構,上下輥系各由一排工作輥(上三、下四)和一排支撐輥組成。下輥系由一臺交流電機通過(guò)蝸輪蝸桿減速器進(jìn)行上下升降,實(shí)現輥縫的調整;上輥系固定在上機架上。上、下機架通過(guò)鉸鏈聯(lián)接。通過(guò)液壓缸驅動(dòng)實(shí)現上機架的擺動(dòng)來(lái)完成輥縫的快速打開(kāi),以便于穿帶;通過(guò)蝸輪蝸桿減速器驅動(dòng)上輥系傾斜機構,實(shí)現上輥系相對于下輥系的傾斜。 (3)接中間套鼓形齒聯(lián)軸器的應用 前、后張力輥為集體傳動(dòng),由一臺主電機驅動(dòng)。由于增加了七輥矯直機,拉大了前后張力輥之間的距離,也就拉長(cháng)了兩個(gè)傘齒輪箱的距離。齒輪箱之間的聯(lián)接原為軸套聯(lián)接,這種聯(lián)接為剛性聯(lián)接,而且轉速高,對軸套的加工精度及前后齒輪箱的安裝精度要求很高。因此,改造中采用了接中間套鼓形齒聯(lián)軸器。這種聯(lián)軸器具有兩軸線(xiàn)相對位移補償的特點(diǎn),對安裝精度要求低,轉動(dòng)平穩,噪音小。 (4)矯直機本體 矯直機本體的改造,主要是提升自動(dòng)化水平及改進(jìn)工作輥的固定方式等。原設備是靠人工調節輥縫,調節量完全靠經(jīng)驗,調節精度低,對工人的操作水平要求高。改造中增加了位移傳感器,用于輥縫控制和顯示,提高了產(chǎn)品精度及機組的自動(dòng)化程度。另外,對矯直機工作輥的裝配方式進(jìn)行了改進(jìn),使其更加合理。 (5)電氣控制 拉伸彎曲矯直機的電氣控制系統主要由電氣傳動(dòng)裝置和可編程序控制器組成。開(kāi)卷機、卷取機、張力輥組及差速機構分別由4臺直流電機驅動(dòng),每臺直流電機由一套可控硅調速裝置控制。選用6RA70系列直流電機控制裝置。它的特點(diǎn)是采用全數字控制方式,每一套裝置至少由一臺計算機控制,速度檢測元件選用光電編碼器;可以控制直流電動(dòng)機的轉速和力矩,速度控制精度可以達到0.05%,力矩控制精度可以達到1%;裝置設有Profibus串行通訊接口,與PLC連接組成網(wǎng)絡(luò ),所有控制命令由PLC下達,如轉速給定信號、力矩給定信號都由PLC通過(guò)通訊總線(xiàn)傳達到直流調速裝置,實(shí)現了數字量給定,與傳統的模擬量給定相比,提高了給定精度;直流調速裝置的工作狀態(tài)和參數也可以通過(guò)總線(xiàn)傳至PLC,由PLC完成對調速裝置的監控。6RA70系列直流調速裝置內可以增加一塊T400工藝板,實(shí)際上是增設了一臺可以完成各種控制功能的單板計算機。開(kāi)卷和卷取機的帶材張力控制就是利用T400板以及配套使用的SM420軟件完成的。采用這種方式,用戶(hù)不必自己設計用于張力控制的計算機硬件和軟件,只需設置參數就可以完成復雜的帶材張力控制,大大縮短了設計和調試時(shí)間。拉矯機組的帶材延伸率控制是通過(guò)控制主機電動(dòng)機和調節機電動(dòng)機的轉速來(lái)完成的,由于調速裝置較高的調速精度,將以往使用的延伸率閉環(huán)控制改為開(kāi)環(huán)控制,大大簡(jiǎn)化了控制系統,取得了良好效果。(圖/文www.fmrose.com)